企业作为市场的主体,只有一直提升效率效益,才华在竞争中获胜。克日,记者在余吾煤业公司采访时相识到,天天,该矿井下生产的原煤随着2205皮带进入选煤厂3#扩能系统后,经由一番洗选后,由2801精煤皮带运至精煤仓,随着火车驶入,一列列载满灰分为18%-20%的精煤运往煤基清洁能源公司。
据相识,2021年10月份,余吾煤业选煤厂凭证集团要求,要为180项目供应灰分指标为18%-20%高灰分精煤,而选煤厂3#扩能系统洗选出来的精煤灰分约为11%,不可知足180项目的需求,只有对3#扩能系统生产出来的精煤掺配混煤处置惩罚,因此,扩能系统举行掺配混煤工艺流程刷新迫在眉睫。
在集团煤质中心的支持下,设计单位推荐了三种刷新计划。在接到刷新计划时,余吾煤业选煤厂首先对计划举行了论证,并给出一致意见:每个计划有配合的特点,系统刷新繁琐,造价大,施工周期长。
凭证精益头脑指导下的“算账”文化,选煤厂通过三种计划比照论证,选用刷新用度最少的计划一,投资需314.83万元,工期6个月。
“这个计划虽然对系统改动不大,可是造价却很高,凭证调研情形,和这个步伐相团结,找准刷新焦点,对计划举行优化。”选煤厂厂长张嘉云先容。
在一直比照论证中,选煤厂找到了刷新的要害,只需要将主皮带进入车间的煤举行可调理式分流,并装置一个可调理式分流装置,就能有用解决这一难题。而从市场购置的装置不可举行调理,不可动态对混煤举行掺配,控制混煤灰分。在多次现场调研之后,选煤厂与设计单位、施工单位举行相同,各人一致通过了最后的意见,自制分流装置。
刷新后的分流装置,称之为犁形卸料器,可以疏散出部分原煤,同时新增2个原煤溜槽、一条原煤转载皮带与精煤掺配,优化后的计划不但阻止了大幅刷新、节约用度,还缩短了工期。该公司12月份对3#扩能系统举行掺配混煤工艺流程刷新,仅1个月便完成了工期。
“选煤车间共三层,我们在三层原煤皮带上加装犁形卸料装置入洗原煤,部分原煤进入洗选系统,部分原煤由新增2段溜槽直接进入一层新增原煤皮带,接着再进入精煤转载皮带,由此完成了原煤与精煤的掺混,抵达了洗选出高灰分精煤的目的。”选煤厂副厂长王亚健指着刷新好的装置说道。记者还相识到,通过调理犁形卸料装置的开阖水平,还可以生产11%-30%各个区间灰分的精煤,卸载该装置即可恢回复生产系统,对系统滋扰较小。
现在,这项工艺流程造已经现场应用3个月,应用时代煤质稳固达标,知足了种种洗选需求。
无独吞偶,在选煤厂浮选车间现场,厂长张嘉云指着浮选机精矿槽先容,这里是将0.25mm以下细煤泥直接浮选,由于浮选系统中,加压过滤机处置惩罚的是浮选精矿,加压历程中爆发的滤液水直接进入浓缩池后,滤液水中含有少部分精矿,灰分偏低,这种情形导致了低灰煤泥的流失,也降低了煤泥灰分。
团结精益头脑指导下的“算账”文化,张嘉云在浮选历程的滤液泵和滤液池中心动起了“头脑”,即在这两个枢纽中心,再增添一条可以循环浮选的管路,煤泥第一次浮选抵达滤液泵后可以再次举行浮选,将煤泥中的精矿直接筛选到入料桶,作为精煤配比质料,实现经济与环保“双赢”。
“通过对浮选车间滤液水管道优化刷新,有用将滤液水中精矿举行接纳,煤泥灰分由40%提升至45%,精煤产率提升0.2个百分点。按每年生产精煤360万吨、每吨按1000元盘算,每年可以创立效益720万元。”张嘉云先容说。
采访札记:一项工艺刷新,既缩短工期,又节约施工用度。一个小管道的增添,就可创立效益720万元。余吾煤业公司选煤厂在落实“价值成绩你我”的焦点价值观中,自动继续,上下同心,他们在立异创效的同时,既包管了180供煤,同时也提高了原煤的洗选效率,这样的刷新值,他们的做法主要得益于精益头脑指导下的“算账”文化的运用。
(文 刘明星 武越 刘东海)