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余吾煤业:“选”出新工艺 爆发大效益

2022-05-25 09:55

企业作为市场的主体 ,只有一直提升效率效益 ,才华在竞争中获胜。克日 ,记者在余吾煤业公司采访时相识到 ,天天 ,该矿井下生产的原煤随着2205皮带进入选煤厂3#扩能系统后 ,经由一番洗选后 ,由2801精煤皮带运至精煤仓 ,随着火车驶入 ,一列列载满灰分为18%-20%的精煤运往煤基清洁能源公司。

据相识 ,2021年10月份 ,余吾煤业选煤厂凭证集团要求 ,要为180项目供应灰分指标为18%-20%高灰分精煤 ,而选煤厂3#扩能系统洗选出来的精煤灰分约为11% ,不可知足180项目的需求 ,只有对3#扩能系统生产出来的精煤掺配混煤处置惩罚 ,因此 ,扩能系统举行掺配混煤工艺流程刷新迫在眉睫。

在集团煤质中心的支持下 ,设计单位推荐了三种刷新计划。在接到刷新计划时 ,余吾煤业选煤厂首先对计划举行了论证 ,并给出一致意见:每个计划有配合的特点 ,系统刷新繁琐 ,造价大 ,施工周期长。

凭证精益头脑指导下的“算账”文化 ,选煤厂通过三种计划比照论证 ,选用刷新用度最少的计划一 ,投资需314.83万元 ,工期6个月。

“这个计划虽然对系统改动不大 ,可是造价却很高 ,凭证调研情形 ,和这个步伐相团结 ,找准刷新焦点 ,对计划举行优化。”选煤厂厂长张嘉云先容。

在一直比照论证中 ,选煤厂找到了刷新的要害 ,只需要将主皮带进入车间的煤举行可调理式分流 ,并装置一个可调理式分流装置 ,就能有用解决这一难题。而从市场购置的装置不可举行调理 ,不可动态对混煤举行掺配 ,控制混煤灰分。在多次现场调研之后 ,选煤厂与设计单位、施工单位举行相同 ,各人一致通过了最后的意见 ,自制分流装置。

刷新后的分流装置 ,称之为犁形卸料器 ,可以疏散出部分原煤 ,同时新增2个原煤溜槽、一条原煤转载皮带与精煤掺配 ,优化后的计划不但阻止了大幅刷新、节约用度 ,还缩短了工期。该公司12月份对3#扩能系统举行掺配混煤工艺流程刷新 ,仅1个月便完成了工期。

“选煤车间共三层 ,我们在三层原煤皮带上加装犁形卸料装置入洗原煤 ,部分原煤进入洗选系统 ,部分原煤由新增2段溜槽直接进入一层新增原煤皮带 ,接着再进入精煤转载皮带 ,由此完成了原煤与精煤的掺混 ,抵达了洗选出高灰分精煤的目的。”选煤厂副厂长王亚健指着刷新好的装置说道。记者还相识到 ,通过调理犁形卸料装置的开阖水平 ,还可以生产11%-30%各个区间灰分的精煤 ,卸载该装置即可恢回复生产系统 ,对系统滋扰较小。

现在 ,这项工艺流程造已经现场应用3个月 ,应用时代煤质稳固达标 ,知足了种种洗选需求。

无独吞偶 ,在选煤厂浮选车间现场 ,厂长张嘉云指着浮选机精矿槽先容 ,这里是将0.25mm以下细煤泥直接浮选 ,由于浮选系统中 ,加压过滤机处置惩罚的是浮选精矿 ,加压历程中爆发的滤液水直接进入浓缩池后 ,滤液水中含有少部分精矿 ,灰分偏低 ,这种情形导致了低灰煤泥的流失 ,也降低了煤泥灰分。

团结精益头脑指导下的“算账”文化 ,张嘉云在浮选历程的滤液泵和滤液池中心动起了“头脑” ,即在这两个枢纽中心 ,再增添一条可以循环浮选的管路 ,煤泥第一次浮选抵达滤液泵后可以再次举行浮选 ,将煤泥中的精矿直接筛选到入料桶 ,作为精煤配比质料 ,实现经济与环保“双赢”。

“通过对浮选车间滤液水管道优化刷新 ,有用将滤液水中精矿举行接纳 ,煤泥灰分由40%提升至45% ,精煤产率提升0.2个百分点。按每年生产精煤360万吨、每吨按1000元盘算 ,每年可以创立效益720万元。”张嘉云先容说。

采访札记:一项工艺刷新 ,既缩短工期 ,又节约施工用度。一个小管道的增添 ,就可创立效益720万元。余吾煤业公司选煤厂在落实“价值成绩你我”的焦点价值观中 ,自动继续 ,上下同心 ,他们在立异创效的同时 ,既包管了180供煤 ,同时也提高了原煤的洗选效率 ,这样的刷新值 ,他们的做法主要得益于精益头脑指导下的“算账”文化的运用。

(文 刘明星 武越 刘东海)

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