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“缩绳”——是矿井提升机中的一项磨练工艺。现在海内偕行调绳工艺的抽绳量为0.3~0.4m,而余吾煤业公司接纳的新工艺,抽绳量可达1.4m,交通俗工艺调绳效率提高3-4倍,在一样平常磨练时间即可完成,不需矿井停产,节约了时间,镌汰了清静隐患。
在煤矿,矿井提升机担负着提升原煤、升降职员、装备等使命,在整个煤矿的清静生产中占有着很是主要的职位。凭证《煤矿清静规程》第403条划定:摩擦轮式提升钢丝绳的使用限期应不凌驾2年。
“主要是由于提升机在长时间提煤的历程中,钢丝绳就会一直的伸长,伸长抵达一定的极限就凌驾油缸调理的长度之后,就必需举行人工缩绳了。”该公司机运一队手艺员齐国忠先容到。
主井提升机主要认真全矿的原煤提升,提升量天天至少都要抵达2-3万吨,这样大的负荷量导致主井提升机钢丝绳的伸长量也会更多,缩绳频率也要相对更多些,严重影响矿上的生产效益。
“一样平常来讲,缩绳工艺从准备事情到最后完成,或许需要八个多小时,也就一个圆班还多点儿,才华恢复正常提升。以是这样的话必需在白天生产时间举行磨练,这样的话就造成整个公司生产线上所有停产。天轮上总共分或许三层平台,每个点都派专人作业,作业的话有时间就涉及到必需平行作业。若是是上下下令不统一的时间,就是指挥下令不统一,不协调,可能上面干活,下面也在干活,这样的话就容易造成事故。”齐国忠先容到。
一方面是必需要举行缩绳作业,另一方面,又没有可供借鉴的更好的履历与做法。该公司机运一队的手艺职员面临这一老难题,新课题,知难而上,功夫不负有心人,他们终于研究出一种新的缩绳要领。
“钢丝绳自己有个清静系数,就是说四根钢丝绳的话,清静系数是11倍的清静系数,若是用三根绳遭受这个箕斗重量的话,那么最少可以抵达7到8倍清静系数,这样的话也就是说另外一根绳就算或许在松开的情形下,也不影响箕斗的承重,导致箕斗的坠落。以是说咱使用了这三根绳的拉力来把另外一根绳松开,松开之厥后举行调解。”齐国忠。
这样一来,缩绳作业就从四根钢丝绳同时换转酿成一根一根换,既大大缩短了作业时间,尚有用地降低了清静隐患。
“三小时的磨练时间可以至少完成2根,也就是使用2个磨练时间,就可以轻松地把这四根绳安清静全地换完,不需要停产。作业所在只有一个所在,干的活也比原先轻,工艺越简朴,也禁止易蜕化,这样的话缩绳比原先要简朴的多,清静性比原先要提高了。”齐国忠。
这项工艺从去年5月份试用以来,显着地提高了缩绳效率,镌汰了缩绳次数。由于在一样平常磨练时间即可完成,不需停产,既节约了时间,还降低了工人的劳动强度,镌汰了清静隐患,可谓效果显著,一举多得。